中國(guó)醫(yī)藥化工網(wǎng)11月9日訊
今年以來(lái),滄州煉化硫黃車(chē)間瞄準(zhǔn)新實(shí)施的號(hào)稱史上最嚴(yán)的國(guó)家《新環(huán)保法》要求,通過(guò)持續(xù)攻關(guān)、不斷完善、技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化操作等一系列新舉措,使硫黃車(chē)間外排尾氣SO2含量穩(wěn)定保持在了190~350毫克/立方米,創(chuàng)硫黃裝置歷史最好水平,跨入石化先進(jìn)水平行列。
硫黃車(chē)間作為環(huán)保車(chē)間,始終把努力降低硫黃尾氣的SO2排放,作為車(chē)間工作中的重中之重。近兩年來(lái),他們圍繞如何降低硫黃尾氣SO2排放,專門(mén)成立了攻關(guān)小組,多方面全方位著手,認(rèn)真摸索,勇于創(chuàng)新。隨著一個(gè)個(gè)難題不斷攻破,外排尾氣SO2含量也達(dá)到了前所未有的較好水平。
車(chē)間技術(shù)人員與維護(hù)人員面對(duì)難題一起刻苦攻關(guān),首先確保所有在線分析儀器完好精準(zhǔn),為裝置優(yōu)化操作提供了強(qiáng)有力保障。他們通過(guò)實(shí)施優(yōu)化操作,提高再生酸氣濃度,將空分放空氧氣并入硫黃主風(fēng)系統(tǒng),使再生中部酸氣控制得以優(yōu)化,徹底解決了為控制硫黃制硫爐最低爐溫而被迫采取過(guò)風(fēng)操作的難題。面對(duì)捕集器出口至焚燒爐尾氣線出口閥門(mén)漏量難題,他們通過(guò)停用該閥門(mén)伴熱及把閥門(mén)凝死的方法,避免因閥門(mén)漏量導(dǎo)致未經(jīng)加氫尾氣直接進(jìn)入焚燒爐。同時(shí),實(shí)施了V3504夾套伴熱改造項(xiàng)目,既提高了末級(jí)硫冷器冷卻效果,又提升了尾氣再生胺液貧度,還降低了胺液溫度,確保了尾氣凈化效果。
車(chē)間制定和完善了操作考核細(xì)則,開(kāi)展了小指標(biāo)平穩(wěn)率競(jìng)賽,加強(qiáng)職工操作技能培訓(xùn),嚴(yán)格操作控制和管理,不斷提高裝置操作水平。他們?cè)谔幚韥嗧课矚?、煙脫尾氣及S-Zorb煙氣等煉廠多種尾氣過(guò)程中,反復(fù)摸索,經(jīng)過(guò)流程動(dòng)改、工藝控制優(yōu)化、創(chuàng)新操作、完善應(yīng)急操作法等多種新招法,一舉解決了外來(lái)尾氣并入系統(tǒng)后導(dǎo)致的硫黃配風(fēng)操作不穩(wěn)、轉(zhuǎn)化器床層溫度過(guò)高、加氫反應(yīng)器超溫、急冷水PH值快速下降等問(wèn)題,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和良好的環(huán)保效益。
今年以來(lái),滄州煉化硫黃車(chē)間瞄準(zhǔn)新實(shí)施的號(hào)稱史上最嚴(yán)的國(guó)家《新環(huán)保法》要求,通過(guò)持續(xù)攻關(guān)、不斷完善、技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化操作等一系列新舉措,使硫黃車(chē)間外排尾氣SO2含量穩(wěn)定保持在了190~350毫克/立方米,創(chuàng)硫黃裝置歷史最好水平,跨入石化先進(jìn)水平行列。
硫黃車(chē)間作為環(huán)保車(chē)間,始終把努力降低硫黃尾氣的SO2排放,作為車(chē)間工作中的重中之重。近兩年來(lái),他們圍繞如何降低硫黃尾氣SO2排放,專門(mén)成立了攻關(guān)小組,多方面全方位著手,認(rèn)真摸索,勇于創(chuàng)新。隨著一個(gè)個(gè)難題不斷攻破,外排尾氣SO2含量也達(dá)到了前所未有的較好水平。
車(chē)間技術(shù)人員與維護(hù)人員面對(duì)難題一起刻苦攻關(guān),首先確保所有在線分析儀器完好精準(zhǔn),為裝置優(yōu)化操作提供了強(qiáng)有力保障。他們通過(guò)實(shí)施優(yōu)化操作,提高再生酸氣濃度,將空分放空氧氣并入硫黃主風(fēng)系統(tǒng),使再生中部酸氣控制得以優(yōu)化,徹底解決了為控制硫黃制硫爐最低爐溫而被迫采取過(guò)風(fēng)操作的難題。面對(duì)捕集器出口至焚燒爐尾氣線出口閥門(mén)漏量難題,他們通過(guò)停用該閥門(mén)伴熱及把閥門(mén)凝死的方法,避免因閥門(mén)漏量導(dǎo)致未經(jīng)加氫尾氣直接進(jìn)入焚燒爐。同時(shí),實(shí)施了V3504夾套伴熱改造項(xiàng)目,既提高了末級(jí)硫冷器冷卻效果,又提升了尾氣再生胺液貧度,還降低了胺液溫度,確保了尾氣凈化效果。
車(chē)間制定和完善了操作考核細(xì)則,開(kāi)展了小指標(biāo)平穩(wěn)率競(jìng)賽,加強(qiáng)職工操作技能培訓(xùn),嚴(yán)格操作控制和管理,不斷提高裝置操作水平。他們?cè)谔幚韥嗧课矚?、煙脫尾氣及S-Zorb煙氣等煉廠多種尾氣過(guò)程中,反復(fù)摸索,經(jīng)過(guò)流程動(dòng)改、工藝控制優(yōu)化、創(chuàng)新操作、完善應(yīng)急操作法等多種新招法,一舉解決了外來(lái)尾氣并入系統(tǒng)后導(dǎo)致的硫黃配風(fēng)操作不穩(wěn)、轉(zhuǎn)化器床層溫度過(guò)高、加氫反應(yīng)器超溫、急冷水PH值快速下降等問(wèn)題,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和良好的環(huán)保效益。